Beim ersten Test wurden über eine Modellbau Funkfehrnsteuerung (Graupner MC24) alle Motoren langsam beschleunigt. Durch eine Funkstörung des verwendeten 35MHz FM Empfängers wurden alle Motore für eine kurze Zeit auf volle Leistung gebracht. Der Quadrokopter hob sofort ab und landete aber genauso schnell und unkontrolliert aus ca. einem Meter wieder auf dem Boden. In diesem ersten Test hatten sich ungewollter Weise gleich zwei Fragen auf einmal beantwortet. Erstens hat der Antrieb genug Leistung zum Abheben und zweitens hält die Konstruktion einen Absturz aus. Nach der harten Landung war der Sicherheitskäfig leicht verbogen und eine Niete ist zerstört worden aber diese Schäden ließen sich in kurzer Zeit wieder beheben. Die Analyse der aufgezeichneten Daten ergab eine Störung des Autonom/Manuell Kanals. Der Regler hat für kurze Zeit auf Autonom geschaltet und hat die Motoren auf Vollgas gestellt.